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膠帶鬥式提升機頂部平台振動的起因及其加固措施
在膠帶鬥式提升機運行過程中,維護人員在頂部平台上感覺到明顯的振動。平台振動容易增加電機、減速器等設備的應力集中,容易導致設備故障。此外,由於項目現場台風較多,平台振動和台風疊加越容易造成設備損壞。為了減少設備故障,有需要對設備頂部的平台進行分析和加固。
一、設備頂部平台應力分析:
(1)加載值。電機自重3.2kn,減速機自重5.5kn,平台活載2.5kn/m2,基本風壓0.91kn/m2,正常生產條件下物料重量27.5kn,考慮滿鬥限度物料重量37.1kn。
(2)設備頂部的平台由12#槽鋼製成。它在提升機外殼外的三個側麵上懸臂式安裝(排放口側沒有懸臂式安裝)。每側沿設備外殼設置兩個斜撐。
使用結構分析軟件pkpmsts模塊對設備頂部平台進行二維應力分析,判斷整體構件截麵是否合適。計算結果中,平台梁應力比為1.40,斜撐穩定應力比為1.38,不符合要求。因此,膠帶鬥式提升機製造商提供的平台梁和支撐截麵太小,缺乏剛度,容易發生振動。
為了越正確地研究加固方案,利用有限元軟件midasgen建立了整體分析模型,分析了頂部平台和鬥式提升機殼體在自重、材料重量、驅動裝置和風荷載作用下的應力。在驅動裝置荷載作用下,頂平台懸臂端較大撓度為8mm,高過結構設計規範允許值(6.6mm),且撓度限度值;鬥式提升機殼體在風荷載作用下的橫向位移較小,約3mm,為鬥式提升機殼體總高度的1/11320,滿足要求。
二、加固方案:
通過計算分析,製定了加固方案:在電機減速器一側懸挑平台下的兩個斜撐之間增加另一個斜撐。該方案不涉及對膠帶鬥式提升機原截麵的更換和修改,即可以減小原梁的跨度,分擔原支座的內力。加固後的計算結果表明,各項指標均滿足要求。現場加固後,基本感覺不到振動,操作良好,表明加固方法是可行的。
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